高爐煤氣放散系統優(yōu)化 | |
來(lái)源:哲成閥門(mén) 作者:wap.bazhentang8.com 發(fā)布時(shí)間:2019-7-29 閱讀:次 | |
前言攀鋼集團西昌鋼釩有限公司能源動(dòng)力中心煤氣儲配站主要負責全公司的煤氣回收、存儲、加壓、混合工序, 為用戶(hù)提供滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的合格煤氣, 設有30萬(wàn)m3高爐煤氣柜1座, 建設2座放散能力各為180000 m3/h的高爐煤氣燃燒放散塔, 2塔并聯(lián)。在全公司正常運行時(shí), 西昌公司為提高燃料的使用率, 把高爐煤氣放散率作為一項經(jīng)濟指標, 盡量實(shí)現“零”放散。 1 放散系統1.1 放散系統基本工藝及運行狀況西昌公司3座高爐產(chǎn)生的高爐煤氣, 經(jīng)DN3200主管道送入煤氣儲配站30萬(wàn)m3圓形稀油橡膠密封型煤氣柜, 在正常運行時(shí)煤氣必須經(jīng)過(guò)煤氣柜穩壓后再轉送至用戶(hù), 一部分直接用于燃燒鍋爐, 另一部分作為混合站原料氣生產(chǎn)更符合用戶(hù)熱值要求的混合煤氣。過(guò)剩的高爐煤氣由站區DN3200管道上引出的DN2600放散主管至高爐煤氣放散區域, 再由DN2000的管道分別引至2座高爐煤氣放散塔, 燃燒后放散。管道安裝由主管網(wǎng)至放散系統依次安裝盲板閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)調節閥, 保證可靠切斷, 同時(shí)煤氣可按需放散。在儲配站高爐煤氣系統主要采用自動(dòng)控制的方式來(lái)保證煤氣主管網(wǎng)壓力, 煤氣柜設計有安全放散管1根 (D1220×6) , 緊急放散管 (D630×5) 10根, 保證在煤氣柜位達到高高位時(shí)實(shí)現自動(dòng)放散功能。 2013年9月能動(dòng)中心煤氣儲配站發(fā)生一起30萬(wàn)m3高爐煤氣柜超高位運行險肇事故, 導致此次事故的主要原因是煤氣柜放散系統由于長(cháng)期處于備用狀態(tài), 大型閥門(mén)長(cháng)時(shí)間不動(dòng)作, 在異常情況下閥門(mén)卡澀, 放散系統失去了放散功能, 最終采用人工操作大型閥門(mén)的方式實(shí)現煤氣的快速放散, 保證了煤氣柜和煤氣管網(wǎng)的正常運行。 2 存在問(wèn)題2.1 大型閥門(mén)出現故障, 影響范圍大放散系統的DN2000的管道將高爐煤氣分別引至2座高爐煤氣放散塔, 設置的盲板閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)調節閥, 特別是氣動(dòng)調節閥在雙氣缸的作用下, 無(wú)論從操作靈敏度、精度上都可以滿(mǎn)足生產(chǎn)要求, 根據現有的操作規程, 放散系統的盲板閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)調節閥都采用自動(dòng)控制的方式, 隨時(shí)具備放散條件, 而在實(shí)際運行中發(fā)現閥門(mén)易卡澀。2018年12月份閥門(mén)解體檢查發(fā)現, 閥門(mén)閥體出現了不同程度的銹死、結垢、軸抱死等現象, 同時(shí)閥門(mén)定位由于長(cháng)時(shí)間不動(dòng)作, 執行氣源中的水分在閥門(mén)定位器中形成水垢, 影響閥芯的動(dòng)作情況。最終導致調節閥不動(dòng)作、動(dòng)作遲緩、閥位不準確等故障。具體現場(chǎng)閥門(mén)分解如圖1所示。 2.2 調節控制系統存在缺陷放散塔系統舊的運行流程圖在設計上存在重大缺陷, 大型盲板閥與蝶閥不可完全依靠自動(dòng)控制方式來(lái)運行放散系統, 現控制邏輯圖如圖2所示。 圖1 閥門(mén)氣缸和閥門(mén)本體軸頭部位 下載原圖 圖2 系統邏輯圖 下載原圖 在系統邏輯中, 所有的放散系統大型閥門(mén)全部處于常閉狀態(tài), 采用自動(dòng)控制, 放散系統的大型閥門(mén)具有以下特點(diǎn):動(dòng)作次數少, 煤氣中含有部分粉塵和水分, 甚至包含一些腐蝕性氣體, 在實(shí)際的操作實(shí)踐中確實(shí)存在不足。 放散系統調節閥采用PID調節的方式來(lái)控制管網(wǎng)壓力, 而根據原有的設計, 放散控制壓力點(diǎn)取自放散壓力, 而放散壓力距離高爐煤氣主管網(wǎng)較遠, 在參與實(shí)際的調節時(shí), 調節系統不穩定, 存在系統缺陷。 大型閥門(mén)執行機構, 調節閥調節單元系統故障點(diǎn)較多。電動(dòng)蝶閥采用智能電動(dòng)頭, 在閥門(mén)動(dòng)作時(shí), 易出現閥門(mén)電機故障, 電機在運轉過(guò)程中負荷較重, 電機發(fā)生燒毀、堵轉風(fēng)險大。氣動(dòng)調節閥閥門(mén)定位器的執行氣源壓縮空氣含水量大, 時(shí)間長(cháng)會(huì )導致閥芯部分卡死, 調節單元調節性能不穩定。 3 技術(shù)優(yōu)化措施3.1 大型閥門(mén)定期維護、動(dòng)作實(shí)驗大型閥門(mén), 特別是這種應急系統的閥門(mén)在生產(chǎn)系統起到至關(guān)重要的作用, 針對放散系統的閥門(mén)閥體問(wèn)題, 能動(dòng)中心已制定詳細的閥門(mén)點(diǎn)檢標準和維修技術(shù)標準, 依據設備運行周期、點(diǎn)檢周期對大型閥門(mén)依據點(diǎn)檢內容對潤滑部位、卡死部位早排查、早發(fā)現。在執行維修標準時(shí), 對出現的問(wèn)題及時(shí)處理和解決。 運行方面:針對放散系統閥門(mén)的特殊性, 修訂原有的操作規程如下:盲板閥+電動(dòng)蝶閥處于常開(kāi)狀態(tài), 調節閥處于常閉狀態(tài), 同時(shí)要求制定固定的閥門(mén)活動(dòng)周期。 3.2 安裝小管道旁通調節閥在原有的兩套系統的DN1600調節閥兩側分別增加DN700和DN800的調節閥各1臺, 經(jīng)過(guò)前期核算, 若30萬(wàn)m3高爐煤氣柜退出運行后, 一套系統就可完全滿(mǎn)足放散要求, 同時(shí)小閥門(mén)在參與系統的調節中調節精度高, 性能更好。 3.3 完善系統的程序控制及組態(tài)為實(shí)現新增調節閥門(mén)的控制系統與原有的調節系統完美拼接, 經(jīng)過(guò)慎重考慮最終確定按照分階梯壓力等級控制方式, 來(lái)最終實(shí)現管網(wǎng)壓力的保供。在閥門(mén)安裝到位后, 結合西門(mén)子400控制系統STEP7和WINCC SP3編程組態(tài)軟件, 實(shí)現壓力自動(dòng)控制 (系統壓力根據不同的調節閥設定的調節壓力, 自動(dòng)投入調節, 同時(shí)PID調節參與系統壓力修正, 始終保持高爐煤氣主管網(wǎng)壓力穩定) 。具體實(shí)施方案: (1) 鋪設電纜3×1.5 KGGP 500 V電纜300 m到DCS控制柜, 利用多余的AI、AO點(diǎn), 將控制閥門(mén)的信號接入PLC系統。 (2) 完成程序。主要將實(shí)現邏輯:當主管網(wǎng)壓力>11 kPa時(shí), 1#DN700調節閥投入調節, 當主管網(wǎng)壓力>11.5 kPa時(shí), 1#DN800調節閥投入調節, 當主管網(wǎng)壓力>12 kPa時(shí), 2#DN700調節閥投入調節, 當主管網(wǎng)壓力>12.5 kPa時(shí), 2#DN800調節閥投入調節, 當主管網(wǎng)壓力>13 kPa時(shí)執行原有控制邏輯, 主放散調節閥投入調節, 若次放條件滿(mǎn)足, 次放調節閥投入使用;反之閥門(mén)逐步關(guān)閉。 (3) 重新完善畫(huà)面組態(tài), 程序歸檔。保留原有的放散控制畫(huà)面, 在原有的畫(huà)面上增加“高爐煤氣自動(dòng)放散控制”按鈕, 制作新的變量和新的組態(tài)畫(huà)面, 如圖3。 圖3 程序DB塊和組態(tài)畫(huà)面圖 下載原圖 3.4 完善系統缺陷(1) 系統壓力測量點(diǎn)更換。在靠近主管網(wǎng)的取壓點(diǎn)安裝壓力變送器, 同時(shí)將壓力信號引入后臺, 作為系統壓力檢測點(diǎn), 參與系統PID調節。 (2) 增加壓氣脫水裝置。在煤氣儲配站進(jìn)站壓縮空氣主管網(wǎng)中, 增加一套脫水分離裝置, 有效去除壓縮空氣中的水分, 同時(shí)閥門(mén)定位器前的調壓閥采用新型自動(dòng)排水調壓閥, 壓縮空氣在進(jìn)入閥門(mén)定位器之前的調壓閥再次對壓縮空氣進(jìn)行脫水, 可有效降低閥門(mén)定位器中的水分, 延長(cháng)閥門(mén)定位器的使用壽命, 降低調節閥的故障率。 4 優(yōu)化后效果評價(jià)為進(jìn)一步驗證高爐煤氣放散系統優(yōu)化后的效果, 同時(shí)為保證30萬(wàn)m3高爐煤氣柜順利開(kāi)展年修, 在30萬(wàn)m3煤氣柜未解列之前, 對優(yōu)化后的系統進(jìn)行了24 h試運行, 對PID參數進(jìn)行了重復試驗調校, 從試運行結果來(lái)看, 調節閥動(dòng)作靈敏, 響應速度快, 對管網(wǎng)壓力控制比較準確, 主管網(wǎng)壓力按照10±1kPa, 在試運行期間未影響高爐的穩定運行, 未影響鍋爐及混合煤氣系統用戶(hù), 未出現高爐煤氣安全設施被擊穿, 甚至漏煤氣的現象。最終確定PID參數如表1, 對現場(chǎng)壓力信號接入示波器后顯示如圖4。 表1 PID參數的確定 下載原表 圖4 壓力波動(dòng)趨勢圖 下載原圖 待所有的優(yōu)化方案全部落實(shí)后, 30萬(wàn)m3高爐煤氣柜退出運行, 正式開(kāi)始為期25天的年修工作, 在此期間放散系統實(shí)現了穩定、安全、高效的運行, 最終確定該改造優(yōu)化是可靠、合理的。 5 結論通過(guò)本次高爐煤氣放散系統的優(yōu)化, 最終實(shí)現了在30萬(wàn)m3煤氣柜年修期間, 放散系統自動(dòng)控制管網(wǎng)壓力, 閥門(mén)動(dòng)作靈敏度高, 壓力等級設計合理, 方案考慮周全, 保證了全公司高爐煤氣系統的穩定運行。為降低后期的維護難度, 本次改造優(yōu)化后, 能源動(dòng)力中心對原有的操作制度也進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn), 定期的維護和保養制度也是放散系統持久發(fā)揮作用的重要保證。 |
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